一、項目提出的依據和必要性:
A、我國相當一部分煉油廠、個體煉油廠、土法煉油廠,以及各種廢料煉油企業,在其生產過程中,由於工藝不合格,原油來源多樣化,使得最終產品的部分產品技術指標達不到用戶的要求,尤其是顏色達不到國家GB/T6540-86色度標準,上述各種油品均必須採用措施脫掉黑色及雜質,去掉硫化氫等異味以保証油品質量及外觀清澈透明,達到使用標準。
B、由於世界石油資源逐漸重質化,二次加工以及渣油進一步催化裂解柴油在商品油中的比例越大,但是普遍存在安定性差的問題,使汽車發動機燃油供應不暢,驅動性能不穩。
目前,傳統提高柴油安定性的方法主要有:加氫精製工藝、碱洗精製工藝和添加柴油穩定工藝。加氫精製可以提高柴油的安定性和十六烷值,但一次性投資較大,精製噸成本較高,且使油品的潤滑性能降低。碱洗精製有時難以達到滿意的精製效果,產生的碱渣處理困難,帶來二次污染。使用安定性添加劑可抑制實際膠質和加速氧化成渣的形成,但抑制顏色的變化尚沒取得滿意的效果。根據上述精製方法存在的問題,我們針對改善柴油的顏色、崔速氧化沉渣、實際膠質几項指標對幾種具有代表性的油樣進行長時間的研究。一般認為,化學方面而言,柴油不穩定的原因是三種反應獨立反應的結果:一是酸碱中的反應,有機酸與碱性氮反應生成沉渣;第二是氧化膠質反應,烯氫與氫進行氫化反應生成膠質;三是酯化反應,雜環氫和苯類與硫醇反應生成沉渣。就物理方面而言,柴油不穩定的原因是新相形成的結果。根據我們對重催化柴油的研究結果,採用適當精製配合加入適宜柴油穩定劑,可以取得較好的效果。
二、新工藝的主要特點:
一是獨創了“同位一步法”。該方法集除雜、分離、脫色于一體,可以用一個反應釜完成,即由原來多體分離除雜改為一體解決,大大的節約了投資,縮短了處理流程和時間(少數情況除外)。
二是使用了L-Y新型快速除雜分離劑,臟油只要攪拌20分鐘,在L-Y分離劑的作用下可迅速將氧化成渣、膠質等各種雜質脫除(一般十幾分鐘即可分離,個別油品時間可能要延長)。
三是發明瞭新的L-Y脫色除味劑,又可對油品起穩定作用,一劑多功效。生產設備主要是一個分離罐,一台油泵,造價約4000元。本工藝可採用油泵循環方式生產加工,也可用空氣泵攪拌加工。凡現有設備者不要另添設備即可生產。
三、產品利潤:
每噸消耗化學藥品材料即L-Y脫色除雜劑約25-50元(根據油品需要用不同原料),用電5度。試計算:臟油進價每噸為4500元,加上30元材料費、5元電費;1.5%的損耗費(45元);15元人工費,合計成本約4600元左右,如果處理好的油品賣價為5000元或5500元,減去成本4600元左右,則毛利為:5500-4600≈400-900元左右。總之具有利潤由企業根據購進的油品進價減去電、材料費即可。用本工藝生產,一般無污染,廢渣經化學處理可繼續做燒火油使用。
歡迎客戶帶油樣現場操作考察。
|
|
|
|
|